1~9月,Ⅱ S Zorb设备经过抓牢安稳出产、施行技改节能、专项攻关降耗等举动,设备能耗、吸附剂单耗同比别离下降约10.7%,9.2%,并坚持平稳出产,在总部32套同类设备比赛中排名榜首。
本年以来,炼油二部结合“好优稳高强”的企业建造要求,大力施行技术革新,在节能工作上苦下功夫,全面下降设备能耗。
以往,Ⅱ S Zorb设备安稳塔底的汽油余热需求经过空冷、水冷后送到罐区,不只形成热源糟蹋,并且耗费很多循环水。依托孙同根劳模立异工作室,设备人员一起讨论并推动Ⅱ S Zorb与MTBE(甲基叔丁基醚)热联合技术改造。
本年5月,凭借MTBE设备检修关键,运转部成功将Ⅱ S Zorb设备安稳塔底热油引至MTBE设备脱硫塔底重沸器做热源。运转成果为,MTBE设备脱硫塔每小时可节省蒸汽3.5吨,Ⅱ S Zorb安稳塔底热油温度由135摄氏度降至114摄氏度。
一起,该设备加强现场节能办理,消除蒸汽体系漏点10余处,并完善管线保温,用新式保温材料替换管线米,削减热量流失,每天节省低压蒸汽10余吨。
9月25日10时30分,在ⅡS Zorb设备“党员之家”内,一场“周末加油站”正在炽热进行。孙同根带领办理人员、技师骨干等,对标体系内同类设备的吸附剂耗量,学习经历、反思缺乏,剖析症结、优化攻关,以期逐渐进步吸附剂活性。
吸附剂是S Zorb设备出产的重要质料,价格昂贵,怎样来下降其耗费一直是技术人员苦心思索的难题。在孙同根带领下,攻关团队经过屡次剖析验证,承认硅酸锌的生成是导致吸附剂活性下降的重要原因之一。
为彻底消除瓶颈,他们举行“诸葛会”,定下“张良计”,拟定了多项优化办法:一方面,经过日常监控质料过滤器差压及定时化验剖析质料水份,加强质料办理,避免因水带入体系导致吸附剂生成硅酸锌;另一方面,严厉依照硫平衡操控再生风量,避免再生风过量生成过氧化物,导致吸附剂分化发生硅酸锌,下降吸附剂活性。
一起,技术人员继续优化出产,经过细化操作下降吸附剂循环量,调整再生催化剂强度以削减吸附剂单耗,并加强吸附剂管线测厚,避免管线走漏形成吸附剂丢失。
此外,攻关团队还对现场的吸附剂采样器进行改进,将原用5升采样器替换为500毫升,既不形成糟蹋,又不会阻塞管道,影响出产。
一系列办法履行后,作用改进显着。前9个月ⅡS Zorb设备吸附剂耗量约9.9吨,同比下降9.2%。
“班长,P6002泵甲醇走漏。”对讲机里现场巡检人员的紧迫呼叫,打破了操作室的安静。我们马上发动应急预案,分头举动,镇定处理意外险情。不到6分钟,全部回到正常状况。这一幕,就发生在炼油二部七工区常态化预案演练中。
本年,Ⅱ S Zorb设备办理人员结合“五查五严”保安全专项举动,狠抓工艺和操作纪律办理,严厉交接班、巡回查看、班前查看、报警办理等准则履行,对存在的问题进行盯梢整改。一起,针对停电、晃电、停风、停气等紧迫事件,他们以“演练+解说”的方式展开应急预案演练,并进行自评和专业点评,优化完善预案,进步全员应急处置才能。
依照公司“固根基、提效能、增效益”的要求,设备办理人员还继续在精细化办理和优化操作上下功夫,接连3年展开党员干部跟班巡检,加大对设备、外表等关键设备的查看力度,特别重视远处、高处、偏远处,保证巡检质量。
一起,技术人员运用信息办理渠道,完成了出产平稳率实时监控、工艺材料在线生成、工艺卡片在线查核等信息化办理,能及时有效地发现并处置反常,保证出产平稳。
现在,设备平稳率坚持98.5%以上,保证了清洁汽油的商场保供。1~9月,Ⅱ S Zorb设备安稳高效运转累计出产精制汽油近102万吨,比去年同期进步20%。
10月12日,《我国石化报》6版头条报导公司二套催化汽油吸附脱硫设备优化成效。
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